连日来,天津钢管集团管加工部顺利完成元通管材公司、深加工区域多条热处理线的年修工作,进一步提高了设备运行水平,为全面完成生产指标任务、全力冲刺年度目标提供保障。
元通管材公司1号热处理线克服资金紧张等困难,点检作业区多次组织年修准备会,针对淬火炉炉顶陶瓷纤维模块更换工期长、费用高这一问题,最终确定检修方案,提前设计制作专用锚固件,采用现场只更换锚固件而不更换陶瓷模块的方法进行维修,既保证了模块的牢固度,又节省了检修费用。经过近半个月的检修,顺利解决了淬火炉顶陶瓷纤维模块锚固件锈蚀脱落、水淬主框架梁锈蚀隐患、370NDE主机抖动和精度下降等诸多难题,确保设备运行平稳,有效节约了检修、材料费用。
深加工区域6号热处理线主要生产外径323mm至720mm的大规格钢管,是管加工部唯一可以生产外径508mm至720mm大规格产品的热处理线,生产任务繁重。为保证生产平稳运行,提高产品表面质量,作业区决定针对近期热处理炉步进梁造成钢管表面划伤缺陷的情况,对6号热处理线高低温炉进行停炉检修。作业区统筹规划,合理安排时间,在保证检修质量的前提下,尽量压缩检修时间,提前恢复生产。通过检修,解决了设备问题,为生产效率的提高和产品质量的稳定提供了保障。
深加工区域8号热处理线设备年修于11月1日至10日正式展开。参检人员明确各自职责,严格遵守安全操作规程,机械检修人员有序拆卸检修设备,进行齿轮维护保养;电气检修人员将拆下的电气设备进行性能检测,排查隐患。在检修人员的通力配合下,圆满完成了8号热处理线年修任务。