兰格钢铁

本钢板材炼铁厂初步形成独具特色的大高炉操作模式

发表日期:2014-11-26 09:10:28 兰格钢铁

“板材炼铁厂积极树立经济冶炼的新理念,以七号高炉车间为'试验田’,在大家的共同努力下,初步形成具有自身特色的大高炉操作模式,在降低入炉燃料比等方面成效显著。”板材炼铁厂代理厂长梁科接受采访时如是说。 近年来,本钢集团面对前所未有的严峻形势,在优化管控流程,提升经济运营质量的同时,眼睛向内,挖潜增效,在钢铁行业处于严重经营困境中实现逆势发展。板材炼铁厂作为钢铁主业的基础,时刻以本钢集团发展大局为己任,立足高起点,追求高标准,以高炉长期稳定顺行、稳产高产为基础,不遗余力地降本增效,各项主要经济技术指标全面突破并不断刷新历史最好水平。在此基础上,今年以来,该厂牢固树立经济冶炼新理念,参照国内同行业先进经验,改变以往中心加焦的布料矩阵,结合自身实际,引进当今国内最先进的平台漏斗布料矩阵,加以消化、吸收、再创新,形成具有自身特色的大高炉操作模式,在降低入炉燃料比乃至工序成本方面迈出了坚实一步。 平台漏斗布料矩阵是当今以宝钢为代表的高炉布料矩阵模式,对钢铁企业提出了管理者、操作者水平要求高,原燃料、能源介质等外围条件要求严,炉况要求保持长期稳定顺行等近乎苛刻的先决条件。面对新形势、新任务、新挑战,该厂敢于突破传统,大胆尝试新的大高炉操作模式。在本钢集团领导的大力支持下,在相关部门、单位的积极协调保障下,该厂举全厂之力,开辟七号高炉为“试验田”,以熟练的高炉操作弥补装备及外围条件的不足,共同摸索探究全新布料矩阵的应用。 在此期间,该厂从厂长到4座高炉车间负责人,定期召开“诸葛亮”会,集思广益,特别在高炉每步调整前,反复商榷,最终形成一条既符合自身实际,又简便易行的工艺方法。在具体实施过程中,七号高炉车间全体高炉操作人员,严格按照工艺路线执行每步调整,先后经过8个步骤,历时15个昼夜的努力,最终在七号高炉应用平台漏斗布料矩阵取得成功。据测算,新的布料矩阵应用后,仅七号高炉入炉燃料比就比以往降低20公斤,年可降低煤耗成本4000多万元。 据悉,该厂五号高炉也成功应用平台漏斗布料矩阵,燃料比降低了10公斤。今后,该厂将进一步补充完善新的布料矩阵,在高炉休、复风阶段,冬季生产阶段过好顺行关后,在各高炉全面推广,不断实现稳产、低耗目标,全面提升企业核心竞争力。

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