面对严峻的市场形势,迁安中化公司积极开展课题攻关降成本增效益。经过努力,3号干熄炉延长检修周期课题攻关项目日前已取得阶段性成果。连续运行18个月以来,比以往“每年一修”的常规检修周期延长了半年之久,不仅节约检修资金980万元,每年还使干熄焦产量增加了75000吨,发电量增加了800万度,干熄率提高了2.5%,为保迁钢公司高炉稳产顺产提供了有力支撑。 迁安中化公司干熄炉由于生产需要,长期满负荷运行,加之设备结构复杂,工艺参数众多,已成为炼焦工艺的重点。延长干熄炉半年检修周期,对整个干熄焦的系统工艺参数控制、设备日常管理与维护,以及岗位人员的操作水平,都是一个相当大的考验。 领导带头组织落实,定期总结完善措施。为了延长干熄炉半年检修周期,迁安中化公司于2013年5月份成立了课题攻关小组,由公司领导定期组织相关车间部室召开技术骨干研讨会,研讨制定可行的措施,保证干熄炉系统温度、压力稳定运行在设计范围之内。每周带头组织进行一次周工作分析,每月召开一次总结分析会,对上一月的攻关项目中没有完成的计划、遇到的困难、采取的处理措施、取得的经验及成果进行分析总结,对下一步攻关工作进行详细布置,对阶段性攻关工作完成情况进行总结评价。同时,组织所有攻关人员对年修中干熄炉实际情况和日常攻关中的数据、记录等内容,进行详细的总结分析,根据分析结果进一步研讨改进干熄炉操作、控制方法,稳定干熄炉运行。他们还积极与首钢技术研究院沟通交流,对锅炉腐蚀等问题进行深入探讨,减轻锅炉腐蚀速度,延长锅炉炉管使用寿命。 加强生产组织管理,优化工艺参数控制。在延长干熄炉半年检修周期攻关过程中,迁安中化公司不断强化生产组织管理,优化对相关工艺参数的控制,通过组织培训、考试,提高员工操作技能等措施,提高干熄炉运行水平,保证了工艺参数的稳定性。2014年,他们对排出皮带秤增加称重单元,使排焦量准确率大幅增加;加强了对干熄炉T3、T4冷却段温度均匀性的管理,确保干熄炉内各处温度基本均匀;将循环气体中一氧化碳含量上限提高至8%,锅炉入口温度由960℃提高至970℃,使循环气体最大限度地冷却焦炭,排焦温度有明显下降;自2013年5月开始,增加了对1DC、2DC除尘灰粒级筛分分析,通过筛分分析结果,综合分析风料机、循环风量、风速对除尘灰粒级的影响情况,减少除尘灰对炉管的冲刷,避免由于冲刷造成的爆管。 狠抓日常设备维护,延长设备使用寿命。为延长干熄炉半年检修周期,迁安中化公司进一步加强了对3号干熄炉设备的日常管理与维护,每月给3号干熄炉安排1次4小时定修时间,强化了对水冷管等重点部位的日常管理与维护,确保无故障运行;加强了水封槽的防护与保护,降低了水封槽的温度,避免结垢;及时对膨胀节温度进行检测处理,延长设备使用寿命;做好装入系统的密封及调整,减少装入冒烟情况;加强设备日常点检巡检,发现问题及时维修更换等。通过多项举措,有效降低了日常设备故障率,为延长干熄炉检修周期奠定了基础。 目前,运行了18个月的3号干熄炉炉体状况甚至比以往运行1年的状况还要理想。其中极易出现故障的双叉溜槽和三重水冷管完好无损,经过改造的水封槽经验证,可以使用两年以上,证明了干熄焦炉已经完全具备使用1.5年再检修一次的能力。