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迁钢:旧皮带的“新岗位”

发表日期:2015-07-06 09:51:57 兰格钢铁

皮带是迁钢公司供应管理部固废产线的主要消耗材料,每年因磨损、老化等原因报废较多。皮带价格高,消耗量大,造成材料成本居高不下。为积极响应“为生存而战”的号召,想方设法“多挣一分钱,少花一分钱,用好一分钱”,供应管理部瞄准迁钢公司检修更换下来的旧皮带,深挖旧皮带蕴藏价值,实现了以“旧皮带收集、返回钢渣设备使用”的良性循环。 钢渣作业区承担着炼钢冶炼渣的加工任务,钢渣线1号皮带机属钢渣加工的头道工序,全长145米,每10个月需更换一次皮带,年花费近7万元。为此,供应管理部将皮带利旧列为二季度降成本的一项重要举措,组织专业人员对迁钢公司厂区内皮带的型号、使用周期及磨损情况进行摸排汇总,发现炼铁作业部4月例修计划中更换一条长680米、宽1米、厚15毫米的皮带。在设备部的协调下,他们提前到现场查看皮带的磨损程度、有无裂纹、皮带胶层及厚度等情况,最终确认这条皮带能够满足钢渣线1号皮带机使用,计划待炼铁作业部检修换下皮带后,第一时间装运至钢渣作业区。 为保证皮带装卸顺利,钢渣作业区详细制定安保举措及配套措施,采用人工与吊车、铲车、汽车等协调配合的方式,对皮带捋顺、打卷装车和运输。此过程看似简单,但实际操作起来是一项体力活儿。整条皮带重10多吨,加之场地有限,人工捋顺困难。专业人员急中生智,将其切割成5条皮带,吊车将每条皮带翻转打卷,利用钢丝绳捆绑,从而保证了运输安全。为不影响炼铁检修,钢渣作业区以“见缝插针”的工作方式,利用中午和待停机等零星时间,投入两辆翻斗车和一辆吊车,历经两天将皮带顺稳接卸至钢渣作业区。此次利旧皮带能够保证钢渣线1号皮带机四次更换使用,节省材料费21万元。 为加大降成本空间,最大化利用旧皮带,该作业区将回收的旧皮带认真鉴定,标号管理,建档登记。对符合条件的皮带直接安装到1号钢渣线上使用,对短节皮带、无胶皮带,则经过对接、硫化修复工艺再次投入使用,力争使每条旧皮带都能胜任“新岗位”。

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