2015年,通钢以打品种、提质量、增效益为突破口,强化市场与品种开发的衔接,加强技术、质量攻关,用规范化、信息化、智能化的手段,加强质量控制,全力降本增效,为减亏控亏、全面提升市场竞争力提供了技术质量保证。
2015年,通钢公司以打品种、提质量、增效益为突破口,强化市场与品种开发的衔接,加强技术、质量攻关,用规范化、信息化、智能化的手段,加强质量控制,全力降本增效,为减亏控亏、全面提升市场竞争力提供了技术质量保证。2015年,推进产品比例完成48.5%,比计划多完成1.06%;吨钢质量异议比计划降低0.73元。
新产品开发进展顺利,品种钢质量水平稳步提升。通钢公司借鉴总公司先进理念和管理经验,结合通钢公司各产线特点,强化市场与品种开发的衔接,加强技术、质量攻关,建立“研、产、销”一体化建设,努力提升创效能力。转炉高线生产线Q195(L)拉丝用钢开发取得突破,通过工艺优化,2015年累计生产97炉、6747.7吨,一次拉拔至直径2.2毫米规格,用户对断丝率和拉拔性能表示满意。爆破线及焊丝钢开发初见成效。转炉型钢线20钢直径55毫米制管材开发取得成功,产品经管厂穿管后,一次合格率达到93.52%,得到用户的初步认可。实现了优碳钢与合结钢向转炉线的成功转移,2015年,转炉线成功转移电炉线的45、40Cr钢13.31万吨,铸坯及轧材低倍质量、表面质量满足用户使用要求,吨钢降低生产成本150元。电炉线成功开发生产外销连铸坯,2015年,电炉线外销坯开发生产9个钢种、360炉、2.58万吨,产品涵盖轨道用钢、耐候钢、弹簧钢等钢种,用户满意度较高,减亏效果明显。电炉精棒线齿轮钢带状级别控制在2.0级以下。轴承钢氧含量控制、夹杂物与组织均匀性控制等取得一定成效。F38MnVS、F45MnVS非调质钢开发取得成功。在板材生产线方面,对SPHC轧制和卷取温度进行了优化,并且试验了硼微合金化工艺,产品屈服、抗拉强度有效降低。2015年,生产SPHC冷轧基料共计307炉、4.46万吨;累计开发生产84炉SF400制管用钢1.22万吨,产品力学性能符合用户要求;累计开发生产X42QX钢11炉、1577吨,试用后,各项性能均满足使用要求,为下一步扩大合作创造了条件。
强化过程管控,质量管理工作水平不断提升。通钢公司牢固树立“客户至上”的理念,以精细、精准、严谨的作风,用规范化、信息化、智能化的手段,加强质量控制,严肃工艺纪律,不断完善规章制度,以落实制度推进质量管理水平的提升。2015年,进厂原燃炉料检验判废、降价共计避免损失5422.71万元,其中,中间产品质量指标的改善,为工序生产创造了有利条件;质量专业共考核223.23分,扣罚62.48万元;质量事故考核96分,扣罚1300元;各炼钢线连铸坯、板坯定尺率从2014年的94.73%提高到99.19%。此外,通钢公司包装质量的进步已经得到用户认可。为从源头提升产品实物质量水平,2015年,通钢公司不断加强工艺过程控制,以“工艺规程符合率提升”为总抓手,从严检查、按时通报,冶金区主体单位工艺规程符合率从2014年的78.38%提高到94.31%,提高了15.93%。
围绕降低成本,开展科技攻关与项目管理,使生产成本大幅降低。通过铁前系统配矿,烧结矿吨矿成本由2014年的639.75元降到2015年12月份的462.8元,2015年累计吨矿成本比2014年降低234.97元。通过配煤,焦炭成本由2014年的1109.02元/吨降到2015年12月份的858.71元/吨,2015年累计焦炭成本比2014年降低182.88元/吨。通过合金替代、化学成分优化、化学成分的窄区间控制、区分规格组距与季节变化的成分设计,在保证钢材力学性能的前提下,通钢公司2015年长材线创效2338.62万元,板材线创效2179.44万元,控轧创效570.95万元。