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本钢板材特钢厂冶炼电耗创新低

发表日期:2016-02-17 13:17:26 兰格钢铁

去年,面对严峻市场形势,本钢板材特钢厂大打降低成本攻坚战。今年以来,该厂通过优化炉料和钢铁料配比、强化职工标准化操作等形式,使冶炼电耗不断降低,日前,炼钢工序60Si2MnA单浇次电耗达到155.5kwh/t,创历史新低,达到国内领先水平。 作为成本大户,冶炼电耗一直是该厂成本指标的“风向标”。去年,该厂将冶炼电耗的控制提上了议事日程,逐步深入推进降电耗工艺攻关。他们成立了以主管领导为组长的降低电耗攻关领导小组,组织各职能部门做好无条件配合,并将降低电耗的工作重心放在炼钢车间,由该车间负责具体工作的实施。该车间组织技术骨干、党员生产骨干迅速进入状态,确保了此项攻关保质保量完成。 经过攻关,该厂根据渣钢、返回钢、轻型废钢、重型废钢、铁水等料型的价格及回收率情况进行各料型合理配比,重新制订系统的配料计划,不断优化废钢配料,达到降低废钢消耗成本。他们还进行了“电炉转炉化”操作,在不影响钢水质量的前提下,科学地增加电炉兑铁量,通过铁水物理热及碳氧、硅氧反应化学热提高吹炼钢水温度,降低电耗。此外,该厂不断加强职工操作,确保冶炼过程中全程喷粉造泡沫渣操作,杜绝弧光外露,提高炉料收得率。他们还优化了电炉供氧、供电曲线,在电炉冶炼工艺上进行优化改革、优化紧凑生产过程节点时间,取得了明显效果。 降低冶炼电耗攻关工作从去年末开始逐步推进,截至目前,该厂冶炼电耗持续降低,比去年全年平均电耗268kwh/t降低了56kwh/t。1月19日,该厂炼钢降电耗又创新纪录,在躲峰生产情况下,生产60Si2MnA单浇次冶炼电耗达到155.5kwh/t,创历史新低,并达到国内领先水平。

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