11月14日,扬子石化1#聚丙烯装置B线增设催化剂连续预聚合系统改造正式进入现场施工阶段。这是国内首创的催化剂连续预聚合工艺,该生产工艺首次在扬子2#聚丙烯装置成功应用后,又相继在燕山石化和扬子1#聚丙烯等装置上获推广。 2010年,扬子石化和北京化工研究院合作,共同开发了聚丙烯工艺催化剂连续预聚合技术。2011年5月,首次在扬子石化2#聚丙烯装置上建成并投用了国内第一套催化剂连续预聚合系统。 该项目投用后,为提高系统的投用率。扬子石化成立了技术攻关团队,该团队和北化院密切合作,结合北化院提供的工艺包,编制了预聚合操作法,并且后续的5年使用中不断摸索完善。经过多达20次的攻关探索,先后解决了催化剂喷嘴堵塞、出料管线堵塞、催化剂喷嘴变形、预聚合釜温度难以控制、投用周期短等一系列技术难题。 催化剂连续预聚合系统投用率也从最初的26.1%,提高到2016年的86%;2016年,催化剂连续预聚合单元连续投用周期超过200天;累计增效超过2000万元。 为了进一步降低聚丙烯产品生产成本,提高装置的生产安全性和产品质量的稳定性,今年,扬子石化塑料厂借鉴了2#聚丙烯装置的成功经验,在1#聚丙烯装置B线增设催化剂连续预聚合系统。 目前,该项目已经进入现场施工,预计将于2017年4月大修建成投用,投用后预计每年可节约成本约350万元。 据了解,目前该技术已在燕山石化等企业得到了广泛推广,催化剂连续预聚合工艺的广泛投用为国内聚丙烯产品的更新升级,缩小与进口产品差距创造了巨大的有利条件,对提高国内聚丙烯工艺技术水平具有很大的促进作用。