今年以来,面对严峻的环保形势,为进一步提升环境效益、经济效益,陕钢集团龙钢公司扎实实施“节铁增钢”策略,将提高入炉废钢比作为一项行之有效的手段,取得了良好成效。
优化生产组织,提高生产节奏,降低生产工序热量损失。为有效利用入炉铁水的物理热,该单位推行铁水罐周转管理规定,通过生产组织的优化,实施铁水罐快进快出原则,混铁炉工与天车工做好信息沟通,提高兑罐节奏;同时,做好铁水的保温工作,降低铁水热量损失;通过实施转炉出钢口扩径工艺、氧枪喷头改造(缩短供氧时间,优化过程化渣)等,进一步缩短转炉冶炼周期,单炉节约1-2分钟,提高了转炉生产效益;同步对钢包水口扩径优化,规范钢包周转个数,降低中包浇注温度,提高系统生产效率,降低工序过程热量损失,为提高废钢入炉量奠定了基础。
优化渣料结构及废钢配比,解决转炉热量不足的问题。提高废钢比,在铁水热量一定的条件下,该单位技术人员通过内部渣料优化,在保证转炉脱硫、脱磷及溅渣效果的前提下,逐步降低了矿石、石灰石、污泥球的加入量;在铁水硅低时转炉热量不足,提升废钢入炉量无法保障的情况下,为了弥补转炉炼钢过程热量不足的问题,该单位在新老区转炉高位料仓上块度为10-70mm的低硅铁,在铁水硅含量低于0.35%的情况下进行配加。为了进一步提高单炉废钢入炉量,在新区每炉配加4-6t的块铁进行热量补偿。通过以上措施的实施,炼钢老区渣料入炉量最低达到83kg/t,新区达到80kg/t,为废钢入炉量的提升提供了保障。为最大限度提高单炉废钢入炉量,增加了高密度废钢料型及进购比例,提高废钢堆密度。炼钢新区单炉废钢配加量由30吨提高至35吨,老区单炉废钢配加量由8吨提高至12吨。
专业联动,全员发力,解决瓶颈问题,确保生产稳定顺行。针对生产过程提高废钢比遇到的瓶颈问题,该单位管理人员通过对标学习及内部挖潜,解决了影响生产系统稳定及废钢配加过程带来的环保问题。针对废钢比提高后,出现的废钢卡斗、装入量不稳定以及生产事故状态下的铁水积压,影响生产系统稳定以及废钢比进一步提高问题,该厂技术人员通过试验不同废钢料型配比,合理搭配,同时设计出一种喷淋除尘装置,有效解决了兑铁过程烟尘外溢问题;通过及时处理炉口粘渣,优化废钢配比,创新废钢配斗过程管理,解决了废钢卡斗及装入量不稳定的问题;实施全员设备TPM精益管理及生产事故的预防管控,提高了设备生产效率,减少了铁水积压问题,为废钢比的逐步提高创造了良好的条件。
同时,积极开展劳动竞赛活动,实施全流程配加废钢工艺,采用激励机制进行引导,提高卸车、转运、配斗、入炉等工序环节的作业效率;将铁水单耗指标分解到各转炉及作业区,有效调动全厂职工的劳动竞赛激情。
9月份,龙钢公司120吨转炉铁水单耗达到864.3kg/t,与去年同期相比,降低79.1kg/t;10月份铁水单耗达到860kg/t,入炉废钢比达到23%。1-9月份龙钢公司累计钢铁差达到551703吨,与去年同期相比增加448608吨,单月钢铁差最高达到87271吨。