兰格钢铁

陕钢汉钢:“把脉”水质持续推进能源管理工作

发表日期:2019-04-15 13:09:17 兰格钢铁

近期,陕钢集团汉钢公司轧钢厂持续推进能源管理工作,不断加大节能减排力度,主动与其他企业对标。通过给水质“把脉”,改进工艺流程,进一步完善水质管控标准,在废水处理达标排放的前提下,最大限度地降低处理成本。 为满足细晶粒轧制工作的开展,降低轧钢生产成本,针对轧钢工序高线浊环水质、穿水冷却系统影响生产水质问题,轧钢厂开展了系列技术改造,使水质综合管理工作起到了突飞猛进的效果。 给水质管理设备输入“新鲜血液” 轧钢厂自投产运行至今,牵扯水质管理的控制装置、水箱、水箱跑槽等设备均出现了不同程度的腐蚀、堵塞,达不到对钢材的冷却效果,对生产造成的影响严重困扰着设备管理工作。针对以上问题,该厂通过更换水箱,改造自清洗过滤器、增设水系统自动控制,提高阀门开启速度等,从而确保“降合金、增效益”工作顺利开展。 据悉,此改造项目完成后能够大大提高钢材冷却效果,保证钢材性能合格,使原设计未穿水圈数约40圈现将降低至未穿水钢材圈数15圈以内,每卷钢提高钢材产量约77KG/卷,可提高产量约38KG/吨钢,增效11.4元/吨钢,进一步提高了成材率。 “自吸泵”改造升级有了“长轴泵” “原采用自吸泵,工作效率低,经常出现回水补不足的问题,造成生产中断,直接影响生产线正常运行。”轧钢厂水处理维修班长樊荣奇介绍,之前高线旋流池提升泵全部采用自吸泵运行模式,在生产中5台自吸泵全部上线使用才能满足需求,可这样一来如果发生水泵故障就会造成轧线停产情况。为此,他组织班组维修工将原来的自吸泵改造成相同功率的长轴泵,把自吸泵原有电机继续使用。 通过对泵型的改造后,原来必须5台自吸泵同时运行,现在3台泵同时运行就能满足生产,保证设备安全运行。改造后的旋流池长轴泵全年降低水泵备件成本10万元,2台水泵全年降低电耗300万度,节约能源成本150万/年。

相关阅读
陕钢汉钢:“把脉”水质持续推进能源管理工作[13:09]
陕钢汉钢:炉顶小旋风 发挥大作用[04-12]
陕钢汉钢:小改造、巧设计[04-12]
陕钢汉钢炼钢厂三月份成本指标再创佳绩[04-11]
陕钢汉钢:加强外协单位管控,筑牢安全之堤[04-11]